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强抑制强封堵聚胺类钻井液体系研究与应用

强抑制强封堵聚胺类钻井液体系研究与应用

作     者:李树斌 蹇斯平 何振奎 夏列虎 景国安 赵雨初 LI Shu-Bin;JIAN Shi-Ping;HE Zhen-Kui;XIA Lie-Hu;JING Guo-An;ZHAO Yu-Chu

作者机构:中国石化河南石油工程有限公司河南南阳473132 中国石化河南油田分公司石油勘探开发研究院河南南阳473132 南阳市油田工程建设监理有限责任公司河南南阳473132 

出 版 物:《油田化学》 (Oilfield Chemistry)

年 卷 期:2014年第31卷第2期

页      码:167-172页

摘      要:宝南区块在钻进西山窑组以下地层时,多次发生卡钻、井漏等井下复杂故障,钻井液密度过低是造成该区块井壁失稳主要原因。本文进行了适合该区块的钻井液体系的筛选与评价研究,通过性能实验确定了降滤失剂、封堵剂、加重剂、润湿剂的适宜用量,得到钻井液的最佳配方为:3%土浆+2%降滤失剂SPNH+1%降滤失剂SMP-1+0.3%聚丙烯酸钾+0.3%降滤失剂PAC-LV+0.1%提切剂XCD+2%低荧光防塌剂SFT+2%封堵剂NFA-25+2%成膜封堵剂CMJ-2+2%综合封堵剂ZHFD-1+0.3%聚胺类抑制剂AP-2+5%白油+0.2%乳化剂ABSN+重晶石,该钻井液的表观黏度为33 mPa·s,塑性黏度为24 mPa·s,动切力为9 Pa,动塑比为0.375,高温高压滤失量为10.0~11.0 mL,API滤失量为2.5~2.8 mL,pH值为8~9,密度控制在1.10~1.21 g/cm3。在宝16-1井的现场应用结果表明:该钻井液体系密度设计合理,滤失量低,流变性好,具有很好的封堵防塌效果。起钻阻卡等井下复杂时效为零,缩短了钻井周期,井径扩大率有了大幅度降低,为目前该构造施工比较顺利的一口井,表明强抑制强封堵聚胺防塌钻井液能有效解决该区块的井壁稳定性问题。

主 题 词:强抑制剂 强封堵剂 聚胺类 井壁稳定 

学科分类:0820[工学-航空航天类] 082001[082001] 08[工学] 

核心收录:

D O I:10.0000/j.1000-4092.20140203

馆 藏 号:203598331...

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