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定几何二元倒置“X”型混压式超声速进气道实验
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《南京航空航天学学报》2007年 第3期39卷 277-281页
作者:万大为 郭荣伟南京航空航天大学能源与动力学院南京210016 
针对一种定几何二元倒置“X”型布局的混压式进气道进行了风洞吹风实验,得到了进气道的性能并进行了分析。结果表明,随着来流马赫数的增加,进气道总压恢复系数不断减小,流量系数却先增加,在设计点达到最值后减小。当迎角变化时...
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定几何二元倒置“X”型混压式超声速进气道数值仿真与实验验证
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《航空动力学报》2007年 第8期22卷 1279-1284页
作者:万大为 郭荣伟南京航空航天大学能源与动力学院南京210016 
针对一种定几何二元倒置“X”型混压式超声速进气道开展了数值仿真研究,结果表明:随着来流马赫数的增加,进气道总压恢复系数下降,而流量系数却先上升,在设计点达到最值后下降.当攻角变化时,小攻角α<6°时迎背风两侧进气道总压...
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一种S弯进气道的设计与实验研究
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《南京航空航天学学报》2004年 第2期36卷 150-154页
作者:万大为 郭荣伟 艾清 潘世勇南京航空航天大学能源与动力学院南京210016 洪都航空工业集团南昌330024 
在导弹总体几何尺寸的严格限制下 ,通过特定中心线形状和沿程面积变化规律的控制 ,完成了一种偏距短扩压的亚声速进气道的设计 ,设计中充分考虑了导弹的气动阻力特性。本文还进行了风洞实验研究 ,得到了进气道的性能参数、速度特性、...
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基于自由变形技术的混合排气喷管气动优化设计
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《航空动力学报》2018年 第11期33卷 2796-2801页
作者: 谢买祥 陈冰 蔡建兵 黄兴 万大为中国航空发动机集团有限公司湖南动力机械研究所湖南株洲412002 
以内外涵混合排气喷管研究对象,建立了控制体与喷管网格模型的映射关系,通过控制点运动实现了喷管内、外涵双层壁面与网格同步、曲率变形,并应用优化拉丁超立方设计(OLDH)方法创建了实验样本点。在此基础上,利用Isight软件驱动网格...
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一种固冲组合发动机进气道通气减阻方案的特性研究
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《宇航学报》2003年 第2期24卷 185-189,216页
作者:谭慧俊 郭荣伟 万大为 韩东南京航空航天大学内流研究中心南京210016 
提出了一种适用于整体式固体火箭冲压发动机的进气道通气减阻方案 ,并以矩形截面通气口高度、长度变量进行了数值模拟实验 ,得到了其对阻力系数的影响规律。还给出了最佳通气方案的阻力系数随马赫数的变化规律 ,并与原始模型、进气口...
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