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尿素装置深度水解系统生产运行总结
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《化肥设计》2007年 第6期45卷 45-46页
作者:万德波 于兴辉 刘吉军山东明水化工有限公司山东章丘250200 
山东明水化工有限公司尿素装置生产工艺采用水溶液全循环法,碳铵液通过解吸排出系统.装置吨尿素产生300 kg废水,解吸处理的设计值为废液中NH3≤0.07%,尿素含量≤1.15%.由于尿素系统能力增大,而解吸系统的设备能力没有相应扩大,解吸废液...
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水抽真空在尿素蒸发系统的应用
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《化肥设计》2008年 第1期46卷 49-49,58页
作者:万德波 于兴辉 刘吉军明水化工有限公司山东章丘250200 
山东明水化工有限公司原2#尿素蒸发系统一段和二段使用的是1.3MPa(绝)蒸汽,通过蒸发喷射器抽真空.
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溴化锂制冷机组在化肥企业的应用
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《化工设计通讯》2011年 第3期37卷 23-23页
作者:万德波 山东晋煤明水化工集团有限公司 
我公司尿素系统一吸冷却器的热软水经过换热后需进入软水冷却器与循环水换热,然后再返回一吸冷却器,消耗了大量循环水,造成热量不必要的损失。为此,借鉴同行经验.决定利用此热源上马溴化锂制冷机组。制取冷水用:来冷却合成压缩机...
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DNB后过渡沸腾传热计算模型
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《核动力工程》2012年 第1期33卷 19-24,50页
作者:李虹 陈炳 中国核动力研究设计院中核核反应堆热工水力技术重点实验室成都610041 
提出过渡沸腾传热的物理模型,建立相应的数学模型,对偏离泡核沸腾(DNB)后过渡沸腾的传热特性进行分析。根据实验数据确定关系式中的系数,得到DNB后过渡沸腾传热计算模型。将提出的理论计算模型与现有不同工况范围内取得的实验数据及已...
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矩形通道干涸后过渡沸腾传热试验研究
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《核动力工程》2011年 第4期32卷 52-57页
作者:李虹 陈炳 中国核动力研究设计院中核核反应堆热工水力技术重点实验室成都610041 
在流动传热基础试验平台上进行了矩形通道干涸后过渡沸腾传热试验。对过渡沸腾的传热特性进行分析;对进口含汽率、质量流速、系统压力等各热工水力参数对过渡沸腾传热的影响进行试验研究。结果表明:干涸后过渡沸腾是一个不稳定的传热过...
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矩形通道干涸后最小膜沸腾传热试验研究
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《化学工程》2010年 第12期38卷 12-17页
作者:李虹 陈炳 中国核动力研究设计院空泡物理和自然循环重点实验室四川成都610041 
在中国核动力研究设计院流动传热基础试验平台上进行了矩形通道干涸后最小膜沸腾传热试验。通过对各种热工水力参数的试验研究,得出结论:随着进口含汽质量分数的增加,最小膜沸腾热流密度减小,含汽质量分数增加,壁面温度降低,传热系数减...
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干涸后膜态沸腾传热计算模型
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《化学工程》2011年 第1期39卷 32-36页
作者:李虹 陈炳 中国核动力研究设计院空泡物理和自然循环重点实验室四川成都610041 
提出了膜态沸腾传热的物理模型,建立相应的数学模型,对干涸后膜态沸腾传热特性进行分析。通过矩形通道试验数据确定关系式系数,得到了适用于矩形通道的干涸后膜态沸腾传热计算模型,并对计算偏差进行了统计计算。文中提出的理论计算模型...
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矩形通道干涸后膜态沸腾传热试验研究
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《动力工程学报》2010年 第10期30卷 782-787页
作者:李虹 陈炳 赵华 中国核动力研究设计院空泡物理和自然循环重点实验室成都610041 
在流动传热基础试验平台上进行了矩形通道干涸后膜态沸腾的传热试验,研究了各种热工水力参数对膜态沸腾传热的影响特性.结果表明:干涸后膜态沸腾是一个相对稳定的传热过程,其壁面温度不会出现明显的脉动;随着进口含汽率的增加,膜态沸腾...
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矩形通道干涸后传热计算模型
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《动力工程学报》2010年 第11期30卷 855-860,865页
作者:李虹 陈炳 赵华 中国核动力研究设计院空泡物理和自然循环重点实验室成都610041 
提出干涸后传热物理模型,建立相应数学模型,对干涸后传热特性进行分析,通过矩形通道试验数据确定关系式系数,得到了适用于矩形通道的干涸后传热计算模型.将本文模型计算结果与现有试验数据及其他模型的计算结果进行了比较与分析,并对偏...
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矩形通道干涸点传热特性试验研究
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《核科学与工程》2012年 第2期32卷 116-124页
作者:李虹 陈炳 赵华 中科华核电技术研究院广东深圳518026 中国核动力研究设计院空泡物理和自然循环重点实验室四川成都610041 
在中国核动力研究设计院流动传热基础试验平台上进行了矩形通道干涸点传热试验。通过对各种热工水力参数的试验研究,得出结论:(1)随着进口含汽率的增加,干涸点热流密度减小,含汽率增加,壁面温度降低,传热系数减小;(2)随着质量流速的增大...
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