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剪式机构的刚柔耦合动力学建模与仿真
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《机械科学与技术》2011年 第11期30卷 1881-1886页
作者:刘树青 王兴松 汪木兰东南大学机械工程学院南京211189 南京工程学院先进制造技术工程中心南京211167 先进数控技术江苏省高校重点建设实验室南京211167 
为了获得剪式机构在展开和折叠过程中的动力学特性,减轻机构工作过程中的耦合振动,通过模态分析,得到了剪式机构的固有频率,采用自然坐标建立了剪式机构的刚柔耦合动力学模型,建模方法易于程式化且适合通过计算机编程实现。在Mathematic...
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基于模糊PID的伺服压力机位置控制系统
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《锻压技术》2011年 第5期36卷 93-96页
作者:霍中良 王兴松东南大学机械工程学院江苏南京211189 
伺服压力机是目前成形装备发展的一个新方向。为了提高其位置控制的响应特性,针对其非线性、时变性、滞后性,提出了基于模糊算法和PID算法的模糊PID控制器,在C++Builder中开发模糊PID控制器以实现PID参数的在线修正。阶跃响应和正弦跟...
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高精度鲁棒运动控制器设计及实验研究
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《控制与决策》2001年 第B11期16卷 657-660页
作者:王中华 王兴松 王群 徐卫良东南大学机械系江苏南京210096 
针对影响运动控制性能的因素 ,设计了一种新型的高精度鲁棒运动控制器。该控制器建立在一种新型摩擦模型基础上 ,对摩擦状态进行估计和补偿。提出了时间延迟控制估计扰动的补偿方案 ,并对此方案进行了分析和实验研究。实验结果表明 ,所...
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Mecanum轮全方位移动机器人的速度修正
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《制造技术与机床》2010年 第11期 42-45页
作者:贾茜 王兴松 夏国庆东南大学机械工程学院江苏南京211189 
Mecanum轮的制造精度较高,加工难度较大,而且加工装配的误差会引起辊子与轮毂轴线夹角α的误差。分析了α的偏差对机器人运动精度影响,提出一种α角的标定方法并应用到自主设计制造的Mecanum轮全方位移动机器人上。实验证明,标定前机器...
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中间尺度零件在微型机床上微细加工研究
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《制造技术与机床》2009年 第11期 19-23页
作者:孙明江 王兴松 陈林六安职业技术学院机电工程系安徽六安237158 东南大学机械学院江苏南京211189 
针对中间尺度零件利用传统技术进行加工的热门话题,介绍了这种零件加工所使用的微型机床在国内外的研制现状。在东南大学机械学院数控实验室里构建了一微型数控机床系统,使用BCB开发软件对由MCX314实现的圆弧、直线等插补进行了调试,选...
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Mecanum轮全方位移动机器人技术及其应用
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《机械制造与自动化》2014年 第3期43卷 1-6页
作者:王兴松东南大学机械工程学院江苏南京210096 
全方位移动机器人是指在地面可以进行前后、左右、原地回转等任意方向移动的机器人技术,Mecanum轮全方位移动机器人具有本体结构简单、控制性能优良、通过性好的全方位运动性能,在工程应用中得到越来越广泛关注。介绍了Mecanum轮机器人...
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表面肌电信号拾取的专用有源滤波器设计
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《电子设计应用》2006年 第1期 85-86,88页
作者:贾茜 王兴松东南大学机械工程系 
本文介绍了表面肌电信号拾取的专用有源滤波器设计,分析了此滤波器的性能,并与一种医用滤波器进行了比较。
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高速压力机温度场的有限元仿真及实验研究
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《锻压技术》2011年 第4期36卷 80-84页
作者:王磊 柯尊芒 贾方 王兴松东南大学机械工程学院江苏南京211189 江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司江苏徐州221116 
通过确定高速压力机的运动动力参数,分析计算了高速压力机的热源分布和对流换热系数,并获得了压力机的热边界条件。以有限元方法为基础,建立高速压力机的三维分析模型,进行了温度场变化的分析研究。分析及实验结果表明,所建立的三维压...
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提高DX系列中波发射机电源系统稳定性的探析
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《东南传播》2014年 第9期 177-179页
作者:王兴松国家新闻出版广电总局七五一台福建邵武354011 
本文简述电源系统对DX系列中波发射机稳定运行的重要意义以及影响电源系统稳定性的因素,重点分析研究提高电源系统稳定性的综合防护设计及措施。
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高稳定性开关电源在DX系列中波发射机中的技改应用与分析
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《电子世界》2013年 第11期 44-45页
作者:王兴松国家新闻出版广电总局七五一台 
通过研究分析,发现DX系列中波发射机中电源设计部分存在的不足,提出高稳定性的+24V开关电源替代分立的+24V非稳压电源组件,实践证明,+24V供电电源的稳定性大大提高,确保发射机安全稳定运行。
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