T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:从技术层面出发,列举应用实例及实施方法,充分说明了凝结水节流技术在改善火电机组负荷响应性能方面的作用,为提高火电机组AGC调节性能提供了新的控制思路和实施方案。
摘要:针对火电机组变负荷过程中机炉的动态特性差异,为提高机组AGC响应性能,设计了基于内部模型估计的凝结水节流控制系统。利用凝结水节流实验对各设备的动态特性进行分析,并对凝结水节流系统进行了合理的简化,提炼出其在变负荷调节过程中的主要动态特性,采用机理建模和数据分析相结合的复合建模方法,构建凝结水节流系统非线性控制模型,并设计基于凝结水节流非线性模型的负荷控制方法来协调凝结水节流控制系统与原机炉协调控制系统间的相互作用,将凝结水节流优化控制系统应用于机组变负荷。通过现场AGC试验确定了凝结水节流控制系统参数的匹配、优化了凝泵出口压力安全区间和除氧器水位安全参数设置,使凝结水节流控制系统获得了较高的投入率,同时有效提高了机组AGC考核的KP值。
摘要:风能、太阳等新能源的规模化并网对电网的安全稳定性造成较大影响。为提高新能源的消纳能力,电网对燃煤机组的运行灵活性、负荷快速响应能力、深度调峰能力等提出了很高的要求。采用先进的控制策略提升协调控制的品质,具有重要的现实意义。基于近年来发展起来的"凝结水节流"快速变负荷方法,采用人工神经网络建立了考虑凝结水节流特性的负荷预测模型及主汽压力预测模型。在此基础上,利用经典优化理论中的改进单纯形法,设计了协调系统智能优化控制策略,编制了实时优化程序。借助1000 MW超超临界机组仿真机开展了详细的优化控制仿真实验,结果表明文中方法可有效提高机组变工况负荷响应的快速性,减少主汽压力波动,提升协调控制品质。
摘要:随着我国电力结构转型发展,新能源装机规模日益增大,提高燃煤机组一次调频性能对维护电网稳定具有重要意义。基于上汽机型长期运行在纯滑压经济工况,综合考虑机组运行的经济性和一次调频性能,从上汽某百万机组凝结水节流调频应用实例角度出发,通过开展凝结水节流调频开环应用测试和数据分析可知该电厂凝结水节流调频实际可提升的负荷量约为理论量的37.5%。为此提出了一种满足现场需求的凝结水节流辅助调频具体优化方案,设计了凝结水节流辅助调频功能作为大频差下辅助参与一次调频的后备手段,解决了上汽机型因滑压工况下一次调频能力不足的问题,提升了1000 MW燃煤机组一次调频综合响应能力,对同类型燃煤机组设计凝结水节流辅助调频有很大的实际应用价值。
摘要:提升燃煤机组的弹性运行能力,是解决我国乃至世界新能源电力规模化并网难题的有效手段与必由之路。给出并阐明了包括凝结水节流、凝汽器冷却工质节流、供热机组抽汽调节、厂级负荷优化分配以及循环流化床机组大范围调节在内的5种可提升燃煤机组弹性运行能力的策略;建立了凝结水节流与凝汽器冷却工质节流的静态、动态模型,仿真结果表明模型具有较高的精度,可直接用于控制系统与策略设计;设计了联合凝结水节流、凝汽器冷却工质节流与协调控制系统的新型协调控制方案,该方案可大大缩短机组跨出调节死区的响应时间,并显著提升机组的变负荷速率。
摘要:为了提高电能质量和电网频率的控制水平,迅速消除由于电网负荷变化而引起的频率波动,电网一般都要求发电机组具备在短时间内增加或减小一定量的出力以快速响应电网频率下降或上升的能力。凝结水节流参与机组负荷调节,能够有效挖掘机组蓄能、提高负荷变化能力,满足电网频率调整的要求。泰州电厂二期工程采用全周进汽超超临界二次再热汽轮发电机组,采用主汽调节阀节流进行负荷调节时节流损失很大,总结近年来凝结水节流技术在机组负荷调节上的成功经验,探讨将该技术运用在泰州电厂二期工程中的必要性和可行性。
摘要:随着我国电力供需矛盾逐渐趋向缓和,发电机组年利用小时数逐年减少,长期处于低负荷运行状态,造成发电机组热经济性不断降低,无法满足国家节能降耗,提高生产率的需求。针对低负荷运行发电机组进行滑压优化,对基于最佳阀点的滑压控制技术优化方案进行研究,并采用加快主汽压力响应及凝结水节流技术的协调控制系统优化策略,不仅提高了发电机组在低负荷状态下的运行效率,也保证了机组在变负荷过程中,能够及时快速响应负荷变化的要求。研究结果表明,基于最佳阀点的滑压控制技术及协调控制系统优化策略能有效提高低负荷运行工况下的机组运行效率及控制品质,可以在国内其它发电机组进行推广应用。
摘要:大同二电厂7号机组存在设计煤种和实际燃用煤种差别较大、磨煤机惯性和延迟较大、一次风机出力不足等问题,导致机组自动发电控制(AGC)指令响应慢和稳态主蒸汽压力偏差大,达不到电网调度中心对AGC的要求,同时严重影响机组的安全性和经济性。为提高机组的响应速度,在保证机组安全的前提下,提出了机炉主控参数自适应及凝结水节流等协调控制优化策略。使机组的稳态压力偏差降低,电网考核指标Kp值有效提高,为发电企业减少了考核损失。
摘要:近年来,电网和电厂之间的关系愈发微妙。与传统的亚临界汽包炉机组相比,在蒸汽压力、温度更高,单位煤耗等方面,超超临界直流机组具有较为明显的优势。然而在实际运营中,超超临界机组仍存在以下问题,一是锅炉蓄热少,二是在电网低频运行或者系统负荷上升时,其实际发电功率的增加速率和有效积分电量都难以达到电网要求的水平。本文首先对超超临界直流机组节能型协调控制系统设计中存在的问题进行了全面系统的分析,然后通过利用热力系统蓄能技术,设计了基于凝结水节流的节能型协调控制系统,实现机组安全经济运行的同时,又满足了电网调峰调频的要求,具有重大的理论与现实意义。
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