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检索条件"主题词=变换工艺"
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100kt/a甲醇变换工段运行总结
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《化肥工业》2007年 第5期34卷 61-62页
作者:解淑红 荆三伟山西丰喜肥业<集团>股份有限公司临猗分公司044100 
山西丰喜临猗分公司100 kt/a甲醇装置于2006年1月投产,变换工段采用部分耐硫变换工艺,设计压力为3.75 MPa,工艺和设备运行稳定,各项工艺指标都在设计范围之内.
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小氮肥生产变换操作的经济运行方法
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《化工设计通讯》1989年 第2期15卷 33-35页
作者:黄德智武汉市黄陂化肥厂 
在结合小氮肥生产实践的基础上,作者对变换操作的经济运行方法,予以了两个方面的论述,外供蒸气的补入量,最大限度的回收系统余热;b.合理选用变换触媒,并努力延长其使用即:a.减小周期。
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B113变换催化剂运行小结
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《气体净化》2005年 第6期5卷 10-11页
作者:范志涛 任春艳河北大化集团TDI有限责任公司沧州061000 中国石油化工股份有限公司沧州分公司河北沧州061000 
河北大化集团有限责任公司年产2万t甲苯二异氰酸酯(TDI),需要3000Nm^3/h氢气作为甲苯二胺的还原剂。氢气原料气的制备采用水煤气经过中温变换催化剂将一氧化碳和水反应变换为氢气和二氧化碳,然后通过变压吸附工艺提取纯氢(纯度99...
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丹化全低变流程的开发与运行
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《化肥设计》2001年 第3期39卷 49-51页
作者:高从新江苏丹化集团公司丹阳市212300 
通过丹化开发的全低变流程 8年的实施过程 ,总结了该工艺的运行效果 ,并对当前在运行中存在的长周期运行。
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廊坊IGCC热电联供项目脱碳示范技术方案研究
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《洁净煤技术》2012年 第1期18卷 63-67页
作者:张晓鲁 李新春 宿凤明中国电力投资集团公司北京100033 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司北京100120 
廊坊IGCC热电联供项目主体方案分别对大同混煤采用干法粉煤气化技术(以Shell为代表)和湿法水煤浆气化技术(以GE为代表)进行了研究。技术方案研究重点对这2种气化技术的CCS系统配置进行研究,推荐了小规模试验时合适的抽气点。对Shell废...
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化学肥料工业
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《石油石化节能与减排》2006年 第1期 37-38页
TQ113.2 200601334 甲醇生产工艺中气体净化问题探讨[刊]/李小定,李新怀… (湖北省化学研究院)∥化肥设计.-2005,43(2).-21-24 论述了甲醇工业生产中变换工艺的选择,从氯及氯的化合物、微量氨和油污等方面分析了导致甲醇催化剂中毒...
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2.1MPa中低低变换装置开车运行总结
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《中氮肥》2012年 第1期 24-26页
作者:马蓉英 徐希江 乞永立河北东光化工有限公司河北东光061600 石家庄正元塔器设备有限公司河北石家庄052165 
河北东光化工有限公司老厂区原80kt/a合成氨装置配套的变换装置采用“中低低”变换工艺,操作压力0.8MPa,由石家庄正元公司设计,1998年投入运行,节汽效果显著,在催化剂连续使用6a后,吨氨蒸汽消耗依然在250kg左右,目前已安全运行...
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大化肥高硫水煤浆制氨中变串低变操作压力高限的探讨
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《大氮肥》1997年 第4期20卷 270-273页
作者:章晨晖中石化兰州设计院 
以CO变换的物热衡算、变换各段出口平衡温距和CO平衡浓度的计算结果以及各有关的影响因素为依据,分析和论证大化肥高硫水煤浆制氨中变串低变操作压力的高限。
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预变炉催化剂选型探讨
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《中氮肥》2013年 第3期 12-13页
作者:牛学敏 江小毛安徽淮化集团有限公司安徽淮南232038 
我公司改扩建项目“18·30”装置采用德士古水煤浆加压气化制原料气,中低低耐硫变换、NHD脱硫脱碳和甲烷化净化,托普索氨合成,斯那姆工艺制尿素流程。该装置于2000年10月成功投料开车,给公司带来了很好的经济效益,但由于净化...
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15万t/a全低变装置的优化与运行
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《化肥设计》2012年 第5期50卷 49-50页
作者:郑汉朋安徽晋煤中能化工股份有限公司安徽临泉236400 
安徽晋煤中能化工股份有限公司1^#合成氨装置原有3套变换装置,随着扩产改造,其生产能力已不能满足生产要求,结合实际生产情况,公司决定采用“全低变”变换工艺,新上1套15万t/a“全低变”变换装置,以满足12万t/a合成氨装置的扩...
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