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基于变换的子孔径拼接新算法
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《光学学报》2013年 第9期33卷 160-165页
作者:陈一巍 王飞 王高文 隋永新 杨怀江中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室吉林长春130033 中国科学院大学北京100049 
拼接干涉仪存在机械定位误差,各子孔径间存在相对定位误差,给拼接结果带来影响,需要通过子孔径拼接算法进行补偿。为了提高子孔径拼接算法的补偿能力,提出了有别于基于原始图像计算补偿量的子孔径拼接新算法。将待拼接的图像变换成利于...
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变换工艺的选择
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《化工设计通讯》2012年 第5期38卷 27-29页
作者:徐建平云南云天化国际化工股份有限公司红磷分公司云南开远661600 
变换的目的出发,论述了变换反应的段数选择,从热量平衡角度论述了饱和热水塔与系统耗能的关系,并介绍变换工艺流程的选择原则。
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变换及蒸汽冷凝液余热利用问题分析及改造措施
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《河南化工》2020年 第6期37卷 42-44页
作者:苏玉芬 晁大卫黔西县黔希煤化工投资有限责任公司贵州毕节551500 
煤制乙二醇生产过程中,需要通过变换反应调整氢气和一氧化碳的比例。为节能降耗,变换反应放出的热量和蒸汽冷凝液的热量需要进行回收利用。由于设计不合理,热量在回收过程中出现了一系列问题,通过技术改造,余热利用的问题得到了彻底解决...
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一氧化碳变换的分析
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《化工设计》1996年 第2期6卷 22-26页
作者:吴高安武汉化工学院 
本文利用总熵增法对一氧化碳变换系统进行了的计算和分析,指出了减少损失的途径,为工艺改造提供了热力学依据。
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变换变换催化剂的优化操作
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《化工设计通讯》1999年 第1期25卷 1-5页
作者:王正银 陈中仁湖北祥瑞化工股份有限公司钟祥市431913 
该厂原变换工段存在三大问题:一是tNH3蒸汽消耗在800kg以上;二是系统压差在0.15MPa左右;三是热水塔出口变换气温度一般在110℃。新变换工艺设运后,达到tNH3蒸汽消耗在300~350kg;系统阻力在0.05MPa左右;热水塔出口气温度保持在70℃。
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小化肥变换工段(火用)分析
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《安徽化工》1993年 第2期19卷 47-53页
作者:刘献若安徽省化工设计院230001 
1 前言通常的能量平衡和能量转换效率只能决定能量数量方面的问题。(火用)—有效能分析不仅考虑了能量数量的多少,而且反映了质量的高低。所以,只有通过有效能计算和分析,才能按能量的品质安排其用途,真正做到合理用能。
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粗煤气部分变换方案选择
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《化肥设计》1999年 第6期37卷 23-25页
作者:扬挺 阎军化工部第二设计院太原030001 兰州煤气总公司煤气厂730094 
对煤气厂几种变换方案及催化剂用量进行分析对比, 并推荐出较佳的方案。
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变换工序开工加热器的改造
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《化工设计通讯》2017年 第8期43卷 7-7,28页
作者:赵海卫 陈铭贵州赤天化桐梓化工有限责任公司贵州桐梓563200 
耐硫变换催化剂开车时必须进行升温、硫化,长期停车时则须氮气置换,在这些过程中,对热载体氮气的加热方式不同,能源利用率及经济效益存在着较大差异。因此,结合氮气加热器技术改造前后运行情况,从能源利用、经济效益方面作了比较。
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我省小氮肥厂造气、变换、合成工段简况
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《化工设计通讯》1990年 第2期16卷 14-18,24页
作者:喻永林湖南省化肥公司 
本文介绍了湖南省几十家小氮肥厂近年来对其造气、变换、合成工段所进行的节能技术改造情况。还对改造的注意事项、设备的更新及其新产品的推介等方面进行了描述。
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以晋华炉为龙头的煤化工过程工艺和环保节能探讨
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《氮肥与合成气》2023年 第6期51卷 16-17,51页
作者:王朔新疆天业股份有限公司新疆石河子832000 
对以晋华炉为龙头的煤化工生产过程控制、环保和节能等实践过程进行了总结和探讨。简单介绍了水煤浆水冷壁半废锅气化炉的工艺和设备特点,以及晋华炉设计和生产中需要关注的变换、细渣处理,焚烧过热等工艺环保节能方面的实践探讨。
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